這些專業術語,原廠領導們能听懂,他插話道︰“這一套新設備下來,成本可不低啊,能保證質量和效益成正比不?”
周秉昆肯定地說︰“領導,您放心。技術都已經吃透了,只是需要進一些好材料,要軍用級別的,但成本還是可控的。好處就是提高了傳動系統的精度和穩定性,能減少維修成本,提高拖拉機的使用壽命和工作效率,綜合算下來,穩賺不賠。”
周秉昆繼續道︰“車架制造設備也得升級。焊接工藝設備方面,箱型梁自動埋弧焊機焊縫熔深得達到板厚 80,工裝夾具系統得保證車架總成直線度在全長範圍內≦3,還得有振動時效設備消除焊接殘余應力。鋼板處理線得有 7 厚板開卷校平機處理 q235 鋼板,用等離子切割機替代傳統氧乙炔切割。”
張玉田老師傅又問道︰“這麼多高端的生產切割設備,我們能自己做出來?還有新的焊接工藝,咱工人能快速掌握不?”
周秉昆回答︰“張師傅,要相信技術的力量,有些設備听名字好像很高端,但本質原理是相通的,我們技術科能提出來,就有把握造出來,只是廠里要向上面申請很多稀有材料。”
周秉昆停頓了一下,又開口︰“至于操作,會有專門的培訓和實踐,只要大家用心學,沒問題的。而且新的焊接工藝能讓車架更牢固,質量更好。”
幾個駐廠干部拍著胸脯保證道︰“只要咱們國家有的材料,我們豁出老臉去,也得弄來,我們就不信,我們搞發明創新,還有誰敢卡脖子。”這話擲地有聲,他們也在努力找存在感,這新款拖拉機一旦量產,可是要放一顆大衛星的。
周秉昆點點頭,也只有這樣的國營大廠才有底氣講這樣的話,他接著說︰“液壓系統生產設備也不能落下。轉向助力泵測試台得有容積效率檢測裝置,在額定轉速 2000rp 時效率得≧85,還得有低溫試驗箱在 30c環境下驗證啟動性能。制動系統專用設備得有盤式剎車片開槽機加工 6 道徑向散熱槽,真空助力器密封檢測儀得能負壓保持 0.08pa5in 。”
原廠領導擔憂地說︰“這液壓系統的新設備,維護起來會不會很麻煩?這液壓系統在國內有廠家生產這種設備,是要向國家報備購買的。”
周秉昆趕忙說道︰“領導,設備廠家會提供維護手冊和技術支持,再說,那套設備買回來,我們還要進行升級改造,能生產適配咱們拖拉機的液壓系統,我們自己的技術人員也會逐漸掌握維護技術,不會有太大問題。”
周秉昆繼續︰“質量控制設備也得升級。原設備都落灰了,現在升級差不多跟重新制造差不了多少,但都物有所值。”
“比如發動機測試系統要有水力測功機進行連續 300 小時全負荷試驗,燃燒分析儀得監控空燃比在 14.71 。整車檢測設備得有制動試驗台,保證 40kh 時制動距離≦6,振動頻譜分析儀得讓駕駛室振動值≦0.5g 。”
張玉田老師傅問道︰“這麼嚴格的質量控制,會不會拖慢生產進度?”
周秉昆解釋道︰“張師傅,質量控制是為了保證產品質量,初期可能會對進度有點影響,但一旦流程理順了,不但不會拖慢,還能提前發現問題,避免後期返工,反而能提高效率。再說質量好,銷量就好。”
周秉昆接著說︰“還有特殊環境模擬設備。極寒測試車間得有低溫冷庫,保持 30c恆溫,還得配備柴油預加熱系統,冷啟動電流檢測儀得保證蓄電池放電電流≧600a 。田間模擬試驗場得有泥濘路面測試區,設置 30坡度障礙,還有動態載荷測試裝置模擬 1.5 倍額定載荷沖擊。”
原廠領導點了點頭,說道︰“這些特殊環境模擬設備很有必要,能保證咱們的拖拉機在各種惡劣條件下都能正常工作。”
周秉昆說道︰“這次設備改造也是對我廠技術人員的一次再培訓,還要結合國內先進技術條件,采用先進的國產設備,像濟南第二機床廠的齒輪加工設備;關鍵工藝引進甦聯技術,比如哈爾科夫拖拉機廠焊接工藝;還得保留部分鉚接設備用于老機型維護,建立三級設備保養體系,日檢、周檢、大修都得有。”
蔡曉光說道︰“這設備改造周期你們技術科有計劃嗎,會耽誤現有生產嗎?”
周秉昆回答︰“設備改造周期我們技術科也安排好了,第一期 3 個月完成發動機與傳動系統設備更新,第二期 3 個月進行車架焊接與液壓系統改造,第三期 9 個月全面建立質量檢測體系。改造完生產線能達到年產 台改進型拖拉機的能力,關鍵部件自產化率能保持 85以上。”
“我們技術科的意見是重新蓋廠房,把閑置老舊的生產設備利用起來,廠里的機械制造車間拉出一部分產能,為我們制造工件就行,對現在產能有影響,但不大,主要廠里又要招收新工人了。”
這話一出,廠領導們喜笑顏開,招工好,現在廠里職工已突破三千人大關,再建幾個新生產線,五千職工也指日可待,到時工廠級別怕是也要水漲船高了吧。
蔡曉光滿意地點點頭︰“不錯不錯,看來你考慮得很周全。一但新款拖拉機下線,那些老款拖拉機生產線怕都要重新改造。”
周秉昆點點頭道︰“改造是要改造,但不一定會生產 28 2 型,到時看技術科的技術員有沒有吃透汽車生產技術。”
這話讓眾人一驚,汽車生產技術,這有點讓人暈乎乎的,這話點到即止,在心里種下顆種子就好。
周秉昆最後說道︰“對了,蔡主任,新款拖拉機成本能下降 15呢。這是因為原拖拉機配件自產率從原來的 50增加到了 85,而且增加的還是關鍵配件,這樣一來,基本上是自制配件,就材料貴一些,又能貴多少,我們反復核算,如果生產線改造達到預期,成本至少降 15,甚至隨著工人熟練度上升,還會下降 20。”
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